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              蒸壓釜振動時效工藝的應用

              分類:消除殘余應力    關鍵詞:振動時效

              蒸壓釜屬于壓力容器,焊接后需要消除應力處理。但熱處理耗能高,而且整體釜長20余米,難于入爐。所以熱處理工藝不適用,現(xiàn)急需其他消除應力方法。本文主要研究振動時效工藝對壓力容器的應用,通過試驗驗證其有效性。

              試驗概況

              對生產(chǎn)蒸壓釜的常用鋼材20g+20鍛鋼和16MnR+16Mn鍛鋼焊接試板進行了振動時效試驗和常規(guī)機械性能及疲勞試驗。試板焊接采用埋弧自動焊,焊絲為H10MnSi,焊接電流650A,電弧電壓27V。兩種材料各焊三塊試板,一塊用于振動時效,一塊用于熱處理,一塊保持焊態(tài)。熱處理參數(shù)為620℃*2h,爐冷。

              16MnR+16Mn鍛鋼和20g+20鍛鋼兩種材料的各三種狀態(tài)試板按GB2649-2654-81取樣加工,進行拉伸、彎曲、硬度和沖擊試驗,此外,還進行了接頭四點彎曲疲勞試驗,試驗條件為σmax=397.38MPa,σmin=88.73MPa,頻率f=350次/分。

              釜圈釜蓋振動時效處理

              在構件整體裝配之前,對各部件進行振動時效處理,是消除應力的有效途徑之一。釜圈釜蓋是蒸壓釜上的部件,剛性較大,如先做振動時效,會使焊接殘余應力得到更充分的松弛。此次處理的釜圈釜蓋材料為16MnR。選用JH-700A振動時效設備,采用四點軟支承,一個激振點,根據(jù)不同部件結構分別進行一階、二階共振。

              用盲孔法測定1號釜圈和Fb-24號釜蓋振動處理前后的殘余應力及其拉應力下降率,測定了Fb-41號釜蓋退火后的殘余應力并與Fb-24號釜蓋振動處理后的殘余應力進行了比較。

              整體釜振動時效處理

              整體釜尺寸為Φ2000*2100mm,由20鍛鋼和20g鋼板焊接而成。該產(chǎn)品法蘭與筒體為不同厚度板的焊接件,有較高的殘余應力。

              采用橡膠墊對稱支承,激振點選在法蘭上,進行兩次振動。

              試驗結果與分析討論

              從振動處理過程中得到幅頻曲線可以看出,選擇適當?shù)恼駝犹幚砉に嚭蛥?shù),能使振后曲線較振前曲線左移或升高,從而定性的看到振動時效工藝的效果。定量的數(shù)據(jù)可以從殘余應力測試數(shù)據(jù)得到。焊縫及其拉應力下降了43%-70%。這些實驗結果說明,不論是在試板還是結構上,振動時效都可以使殘余應力降低。從試板試驗中可以更清楚的看出,獲得較高殘余應力下降率的動應力為60MPa左右。

              此外,從16MNR+16Mn鍛鋼焊接試板試驗結果可知,經(jīng)熱處理的試板與振動處理的試板其殘余應力值相當。從釜蓋殘余應力值也可看出,振動處理結果與退火處理結果差距也不大。

              16MnR+16Mn鍛鋼、20g+20鍛鋼試板所作的拉伸、沖擊、彎曲和硬度實驗,其結果說明振動處理不會使焊接接頭的力學性能降低。由兩種材料的試板的疲勞結果可見振動處理不會使疲勞壽命降低。

              結論

              1. 通過本文的焊接試板、分部件和整體結構試驗表明,振動處理可以降低蒸壓釜的焊接殘余應力,這為低壓容器消除焊接殘余應力處理開辟了一條新路,本試驗處理的蒸壓釜已用于生產(chǎn)。

              2. 在本文的試驗條件下,振動處理使得焊縫區(qū)的高殘余拉應力下降了43-70%。

              3. 本文的焊接試板試驗結果也說明,振動處理不會使焊接接頭的力學性能降低,也不會導致疲勞壽命降低。


              上一條:超聲波去應力在牽引電機加工過程中的應用 下一條:電機機座振動時效工藝應用
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